会东县现代挖掘机维修_现代挖掘机行走慢
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顺丰现代挖掘机维修公司分享案例资料一、
挖掘机大小臂动作慢”这个问题 成因: 1.高油门无动作时C-1为0.1,C-2为0.9ME-1和E-2都为417MA,其他数据正常 2.大臂上升溢流时C-1为14M,C-2为2ME-1为630MA(正常)E-2为350MA(不正常)D-1正常,D-2为750MA(不正常,由此导致工作油从P2卸载阀回流到油箱从而引起大臂动作缓慢)减马力为0MA(正常)发动机转速为2130左右无憋车现象,低压传感器B-1为3M(正常) 3.小臂回收和外伸溢流C-1为17MC-2为2ME-1为630MA(正常)E-2为350MA(不正常)D-1正常D-2为750MA(不正常)D-6为750MA(正常时为200MA) 解决方案: 从服务诊断可以看出导致大小臂动作慢的原因显然是P2卸载阀动作引起,但是为什么在大小臂溢流时P2卸载阀会动作原因还不清楚,由于现场有2台8型车先互换了CPU,低压传感器后故障仍然存在,后再换成原来操作该车的机手继续干活,一直工作到现在没有再出现故障现象。
挖掘机憋车”这个问题 原因: 由于长期使用破碎锤导致调节器磨损后发卡,经常出现动作慢,行走跑偏的情况; 后用户购买液压泵总成进行更换,使用半年一直动作较慢,时常出现憋车状况; 检查服务诊断,启动后P1泵即存在28MPA负荷,P2无异常;判断液压系统存在异常;拔除P1中立切断PSV线束,故障无改善;拔除P2中立切断PSV,启动后转速平稳,异常负荷消失; 由此判断: 1、此时判断低压传感器反馈信号有异常;导致主电脑板发出错误指令使P2中立切断动作;由于该机安装破碎锤,着重检查破碎锤低压传感器信号,检查服务诊断破碎锤低压传感器反馈信号值略微偏大0.6V,检查该传感器为6型机传感器,与6E传感器插头不相符,用户自行改装连接,终确认连线存在异常,导致电脑板受信异常,误指令P2中立切断动作后憋车。 2、主电脑板接受相关传感器信号异常,导致发出异常指令使P2中立切断PSV动作;但负荷存在于P1泵,判断高压传感器误插,检查确认高压传感器及P1/P2-PSV插入正确,排除线路,由于该机曾更换液压泵,检查发现P1/P2工作油管与多路阀连接错误;恢复油管,连好相关线束,启动后负荷变为P2泵; 解决方案: 1、恢复正常状态工作油管连接,重新连接破碎锤连线后恢复; 2、修理过程中依据服务诊断异常内容细心分析,推断可能存在的故障原因,逐一检查排除问题点。
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会东县现代挖掘机维修在柴油机停机前,应在怠速工况下运转~5min,使增压器转速下降,温度低落,并增压器运转声音。如发现异常应停机搜检,如增压器转子滚动不灵活有卡滞或摩擦声,须送专科的维修站补葺。每工作500h或行驶0000km后,应搜检增压器转子轴上的间隙并肃清压气机涡轮壳及转子叶片的积碳和灰尘。此时要把涡轮增压器从柴油机上拆下来,更换增压器和排气管之间的金属垫片。不容许采用机器方法去除转子部件上的积垢,要用汽油或别的清洗铝制压气机零件的洗濯液。农用发掘机起步时,经历聚散器主动部分(与策动机曲轴相连)和从动部分(与变速器轴相接)之间的滑摩,转速将逐渐凑近,使扭转着的策动机和原为静止的传动系平稳地连接起来,以包管汽发掘机平稳起步。当变速器换挡时,经历聚散器主,从动部分的敏捷分别辨别来割断能源相传,以减弱换挡时的惯性阻力,从而减弱接合齿间的打击,便于换挡,当传动系受到过大载荷时,其主,从动。曲轴是柴油机重要的机件之一,柴油机的全部功率都通过它输出。通过装在其端的齿轮传动,达到配气定时、供油定时及驱动其它辅助装置,所以说曲轴如果出现了故障,不能按要求完成工作,柴油机也将无常工作。曲轴工作中受到周期性的气体压力、往复运动惯、运动离心力和机械制动力作用,曲轴的变形是不可避免的。曲轴的变形通常为弯曲变形和扭转变形。主轴颈的同轴度误差大于0.05mm称为弯曲。若连杆轴颈分配角误差大于30°称为曲轴扭曲。弯曲、扭曲变形的原因,一是重载起步离合器放松过猛,曲轴受到过大的冲击载荷;二是长期超负荷运转,发动机连续出现爆震;三是主轴颈或主轴承座孔不同轴;四是发动机因缺机油或轴瓦间隙过小而烧瓦抱轴;五是曲轴飞轮组的平衡性能差等;六是由于使用不当或修理不当造成的。如曲轴的扭曲变形,多数原因是个别卡缸造成的,如个别缸塞间隙过小,或受热后过大,使运动阻力过大,甚至卡缸时,将曲轴的扭曲。在拖拉机挂车时,起步过猛和紧急制动未踏下离合器等原因也会引起曲轴的扭曲变形。变形过大的曲轴会自身和相连零件的加剧磨损,加速疲劳,出现曲轴断裂和过大的机械振动。预防曲轴变形就要从曲轴产生变形的原因入手,主要应从使用操作水平、避免过大的冲击载荷,及时以保证发动机始终在良好工况下工作,修理和装配等方面着手。1曲轴变形的检验1.1曲轴弯曲变形的检验曲轴弯曲变形可通过检查曲轴主轴颈和连接凸缘盘的径向圆跳动和端面圆跳动实现。一般轴类零件的弯曲检验如图1所示。轴类零件的端面圆跳动检验如图2所示。曲轴变形要求的技术条件是:以两端主轴颈公共轴线为基准,中间各轴颈的径向圆跳动不得大于0.05mm;飞轮凸缘盘的径向圆跳动不得大于0.04mm;外端面圆跳动不得大于0.06mm;各连杆轴颈和主轴颈的不圆度误差、不柱度误差应不大于0.005mm。曲轴变形的检验如图3所示。首先将检验用V形铁支承曲轴两端的主轴颈,百分表架和百分表头,把表测头与主轴颈表面,并留出测量变动量。将表针分别于不同主轴颈表面的不同部位,慢慢转动曲轴一周,读取的表针的大差值即为该截面上的径向圆跳动误差值。曲轴后端飞轮凸缘盘的径向跳动和端面跳动检验如图4所示。将曲轴支承于平板V形铁中,并使曲轴轴向定位。慢慢曲轴一周,读取百分表1的大差值即为凸缘盘的径向圆跳动误差值;百分表2的大差值即为凸缘盘外端面的端面圆跳动误差值,此值一般应在半径处测量。1.2连杆轴颈平行度的检测连杆轴颈平行度的检验如图5所示。检验用V形铁将曲轴前、后主轴颈支承于检验平台上,在曲轴的一端安装随曲轴一同的角度盘。角度盘应具有3‘~10‘的分辨度和精度。图中V面和H面为两个相互垂直的平面,其中V面通过曲轴轴线、垂直于检验平台,H面通过曲轴轴线、平行于检验平台。用百分表测定轴颈表面不同截面的高度变化量,用高度游标卡尺测定图示中H和h的相对高度。角度盘安装时可以正对齿轮的键槽中心平面为测量基准(“0”位),也可根据需要选定相对零位。公差带为圆柱体的平行度要求,表明在任意方向上均应技术要求。测量中应选择两个相互垂直的平面检测,以保证测量符合技术文件的规定。检测时先将图示中的前后两个连杆轴颈转至高处,并以此作角度“0”点;用百分表测定两个轴颈表面不同截面上的高度变化量,以表针的大差值作为该连杆轴线在V面上对曲轴轴线的大不平行误差;转动曲轴90°使被检轴颈的表面到达H面,用百分表测定两个轴颈表面不同截面上的高度变化量,并以表针的大差值作为该连杆轴线在H面上对曲轴轴线的大不平行度误差。